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纳米聚硅降压增注技术在新疆低渗透油田成功应用

(一)	T106井:
106井为本布图油田焉2区块东南区的一口转注水井,油藏储层黏土矿物相对含量高,储层敏感性强,由于长期注水,岩石表面由油湿变为水湿,在一定程度上增加了岩石表面的水流阻力,使得注水压力上升,酸化也没有明显的效果,故采用水基纳米溶液进行试验,也是水基纳米聚硅材料在全国所做的**口井,时间为2009年5月30日。
2001年6月13日对J1b试油,日产油0.03m3,日产水0.36m3,液面2400m,试油结论:干层。 2001年6月16日新井投产J1SⅠ2、Ⅱ1层,间开8h/d生产,日产油2.0t,不含水,液面1482m。2001年11-12月酸化,酸化前日产油2.1t,水0.1t,含水5%;酸化后日产油3.4t,水0.1t,含水3%,液面1328m。2003年6月小泵深抽(Φ32泵), 日产油3.0t,水0.1t,含水2%,液面1700m。2007年3月补孔Ⅱ2层(2550.8-2564.0m)合采排液,补孔前日产油2.1t,日产水0.1t,含水3.0%,动液面2006m;补孔后日产油1.1t,日产氷1.3t,含水54%,液面1883m,Cl-:1712mg/L。累计产油4930t,产水183t。
为完善注采关系、补充区域地层能量,于2007年5月转注,一级二段分注,全井日配注25m3,P1:Ⅰ2层,日配注15m3;P2:Ⅱ1.2层,日配注10m3,转注初期实注10 m3/d,P1:6 m3/d,P2:4 m3/d,油压31.8MPa。2008年2-4月注水系统升压后,全井实注10 m3/d,P1:10 m3/d,P2不吸水,油压33Mpa,未达到地质配注。为补充该区域对应油井T4111、T4112、T4311、T4310井地层能量,对注水井图106井实施增注措施。
1、	射孔数据及物性数据(略)
2、	施工前注水情况
表4-2 106井施工前注水情况
          配注(m3/d)	          实注(m3/d)	 泵压(MPa)    油压 (MPa)   套压(MPa)  
全井 P1(Ⅰ1)P2(Ⅱ1、2)	全井 P1(Ⅰ1)P2(Ⅱ1、2)	  		
25	15	10	10	10	0	    34.5	        33	    32.5
3、配方设计及用量(略)
4、施工后注水情况
表4-3 106井施工后注水情况
         配注(m3/d)	         实注(m3/d)	 泵压(MPa)    油压(MPa)    套压(MPa)
全井 P1(Ⅰ1) P2(Ⅱ1、2)  全井 P1(Ⅰ1) P2(Ⅱ1、2)			
25   15	     10	       17    10	     7	           34.5	        33	    32.5

总结:该井实施增注后,P2由原来的注不进水到施工后注水量增加了7 m3,有效期达一年以上,该层注水量至2010年5月10日仍为5 m3,尽管没有达到配注要求,但也说明了该材料具有良好的增注效果,经分析认为,前期地层污染没有得到有效的清洗,尤其是长期能注进水的一层效果不明显,为以后井的实施提供了宝贵的经验。

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